深圳市(shì)国产VA精品午夜福利视频模(mó)具(jù)有限公司
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一、引言(yán):
本文主要是對汽車左右(yòu)安全帶固定件類似的產品產生嚴重的變(biàn)形問題進行研究、優化。變形無論是對製(zhì)品的外觀還是使(shǐ)用性能而言,都(dōu)將會產生(shēng)嚴重(chóng)的質量問題。通過(guò)運用 Moldflow 3D技術的高仿真求解器解析製品產生變(biàn)形的原因,找出應對方案,為企業實際生產提供優化及參考(kǎo)。
二、變形分析概述:
此產品要求(qiú)較(jiào)高,特別是產品的變形問(wèn)題(tí),此類產品的變形至今都很難找到準確的(de)應對方法,生產出來的產品變形較大,基本上都(dōu)是超出公差範圍,客戶不能接受。那麽交樣或批量生產該怎麽進行呢?
我想每個公司都有自己的方法,但問題不解(jiě)決製品肯定會出現潛在的問題,例如應力釋放(在一定(dìng)的溫度(dù)下)的一天,釋放之後的產品將會出現變形。又或者製品的機械性能降低,在出現意外事故的過程中,產品的機械性能明顯下降致使產品斷裂等(děng)。 產品變形產生(shēng)的原因有很多,歸根結底都是由(yóu)於製品的收縮不均導致製品(pǐn)各(gè)區域(yù)的拉力大小不等的結果。應對方案(àn)也有很多(duō),通常解決製品變(biàn)形的方法有:加筋位、調整冷卻液溫度(dù)、局部區域(yù)加減膠、改變澆口位置、改變分子(玻纖)取向、修(xiū)改製(zhì)品結構、調整工藝等。
那麽我們需要有針對(duì)性的對不同產品進行分析,在(zài)分析時我們都會運用相關的軟件進行模擬,這裏介紹一下Moldflow軟件,Moldfllow軟件裏(lǐ)麵有中性麵、雙層麵和(hé)3D這些網格(gé)類型,不同的產品應該(gāi)使(shǐ)用不同的網格類型,因為分析的準確性不一樣。即使選對了網格類型分析出(chū)來的(de)變形結果有的仍(réng)和實際打出的(de)產品相差較大,那麽是什麽原因導致的呢?原因有:不可信的UDB、工藝設置、實際(jì)試模的機台、水路和水溫等,在這裏簡單的講一下材料的UDB文(wén)件,我們(men)知道Moldflow材料庫中的部分UDB文件和大多數材料廠商所提更的材料(liào)UDB均沒有測試修正後的收縮,這樣(yàng)的誤差最高可達到一半的比例,不過Moldflow作為注塑(sù)界的知名軟件分析出的結果肯定是和(hé)實際(jì)產品變形(xíng)趨勢(shì)是一致的,能否將軟件運用(yòng)到實際當中去,這就需要(yào)Moldflow工程師應當具備各方麵(miàn)的技能和經(jīng)驗。
三、案例描述 :
此產(chǎn)品為汽車安全帶固定件: 產品(pǐn)最大外(wài)形尺寸:70*45*63,產品平均肉厚:1.8~7.0mm,產品肉厚差異較大,因此采用3D網格分析(xī),如圖1所示。材料:ABS+PA6-GF8 Terblend N NG-02 : BASF .此材料已做修(xiū)正,質量指示器為銀級,此材料可信度(dù)較(jiào)高。 模具為一模兩(liǎng)件,由於產品量大,因此進膠方式為冷流道隧道澆口進膠,如圖2所示。
此(cǐ)產品雖(suī)有拐角,但不可使用(yòng)雙層麵網(wǎng)格含有拐角效應的選項進(jìn)行分析,由於此產品的(de)形(xíng)狀、壁厚分部不均且壁厚變化(huà)較大已不符合使用雙層麵網(wǎng)格的要求(在這裏我用雙層麵網格分析了一下,如圖3所示。分析出的變形高達4.5MM),因此采用3D網格分析,分析出來的產品(pǐn)最大變形為1.18MM,如圖4所示。
我們對產品做了1.2MM的反變形,理論上試模出來的產品(pǐn)不會變形,但實際試模出來的產(chǎn)品仍有1.8MM的變形,通過調整各(gè)種工(gōng)藝參數均無效,試模之(zhī)後(hòu)的產品如圖5-1、5-2、5-3所示
四、案例分析及改善方案:
此(cǐ)產(chǎn)品用Moldflow 3D技術(shù)分析(xī),也已經做了(le)反變形,但實際試模出的產品仍有較大的變形。
1.澆口(kǒu)冷(lěng)卻時間:
使用牛角進膠在Moldflow軟件中模擬出來的變形為1.2MM,使用澆口大小為1.2MM,我們來看一下澆口的凍結時(shí)間(jiān),如圖6-1、6-2所(suǒ)示。
可(kě)以看到產品最後(hòu)區域高達146S才可頂出(chū),離澆口最近的區域也(yě)要(yào)近30S才可頂(dǐng)出,而(ér)澆口隻需(xū)11S就可頂出,可見澆口冷卻過早,製品得不到充分的補縮,因此在頂出之後產品的(de)收縮較大,導致產品變形也(yě)較大,那(nà)麽(me)在軟件裏麵的變形為什麽保(bǎo)壓充分和保壓不(bú)充分產品的(de)變形都是隻有1.2MM呢?答案很明顯理論與實際不相符,實際所采用的工藝(yì)以及其他方麵的問題都有可能會造成產品的變形。在這裏要考(kǎo)察Moldflow工程師實際解決問題的能力。
2.填(tián)充壓力:
在製品填(tián)充的過程中壓力最好不要太大(dà),較大的壓(yā)力會(huì)使壓力很難均勻的傳遞到產(chǎn)品的各(gè)區域,很有可能造成薄(báo)壁區域的快速冷卻,繼(jì)而阻止後(hòu)繼壓力的傳遞,形成蝴蝶效應。這種不良的效應破壞性(xìng)相當大,會造成產品很多方麵的缺陷。此產品噴嘴處的壓力(lì)及轉換(huàn)時(shí)的壓力,如下圖7-1、7-2所示
上圖可以看到此產品的壓力並不大,因此此產品的變形不是(shì)壓力較所致。
3.解決方案:
我們(men)知道對這個產品而言不論澆口位(wèi)置移動到什麽地方,玻纖經過(guò)產品上側的流動及取(qǔ)向都是一樣的,因此移動澆口位置(zhì)改變不了玻纖的取向。要解決(jué)此產品的變形隻(zhī)能將壓力降低和充分(fèn)補料,同時不可(kě)將冷料帶到模腔中去,我們知道此材料特別容(róng)易在高溫下冷卻,澆(jiāo)口處很容(róng)易出現流延和冷料,繼而堵(dǔ)塞澆口。因此取消牛(niú)角進膠取而代之為搭底進膠,同(tóng)時(shí)也可降低壓力。修改方案如圖8-1、8-2所示(shì)。
在這裏製品仍做了1.2MM的反變形,澆口由原來(lái)的牛角進(jìn)膠改為現在的大水口搭底進膠,分流道改為了S形,可防(fáng)止主流道及分流道(dào) 的冷料進入模腔。實際的(de)試模產品如圖9-1、9-2所示,產品無變形
五、結論:
此(cǐ)產品雖然結構較簡(jiǎn)單(dān),但(dàn)變形問題嚴重影響了產(chǎn)品(pǐn)的質量並且很難解決。此類似產品的變形問題在注塑行業(yè)經常出現(xiàn),雖用了其它的一些方法生產,但始(shǐ)終解決不了根本性的問題,還浪費了大量的人力物力。因此我們在模具(jù)設計階段一定要提前解決產品將來可能出現的缺(quē)陷問題,Moldflow 終究隻是個軟件,並不能反映所有問題,因此需要工程師不斷的積累經驗,觀察試模出來(lái)的產品與(yǔ)模流分析結果是否一致,找出(chū)原因並不斷的對比以找(zhǎo)到適合本企業的一個標(biāo)準,作為(wéi)企業寶貴的Know-How. 通過Moldflow的全(quán)麵運用(yòng),建立企業最寶貴的知識數據庫,這樣工程師的水平會迅(xùn)速提高,企業的整體水平也會得到提升。
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